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团队建设

放飞梦想 扬帆起航

每个人都拥有自己的梦想。我的梦想是希望自己无论从事哪种职业,都能做到与时俱进,创新自我,实现自己的人生价值。


2003年,我毕业后进入公司,在烧成车间做一名普通钳工。我热爱这份工作,从小事做起,虚心向老师傅请教学习,努力提高自己的专业技术和工作能力。2004年我被公司选送到北京水泥厂培训中控操作,培训回来后一直在中控操作水泥磨。这期间我努力钻研业务,同时利用业余时间在乐昌电大完成了行政管理专业学习。 


2011年8月起,我开始担任制成车间副主任,负责车间生产、质量、安全、环保、工艺、现场管理工作。为降低生产成本,在保证质量的前提下,合理搭配使用低价混合材物料。生产过程中,混合材是铲车配料,均衡性较差,此外受钢棚数量制约,钢棚内铅锌尾矿的库存量不多,启用外置储存的铅锌尾矿因雨天影响湿度大,导致生产和带料过程中常下料不畅和出入料仓困难,我与大家共同想方解决,采取了在2#磨外进斗增加仓壁振打器等的一系列措施,努力减少设备空转和断料现象,确保磨机生产物料供应,降低了物料成本和电耗。 


公司50万吨水泥磨技改项目完成后,磨机台产量明显提高。但在磨制P·C32.5R水泥时,粉煤灰掺加量过大,超过磨机配置的炉渣称量程上限,无法满足掺加量。要达到质量控制指标,保证出磨水泥质量,只能降低台产,满足配比掺量,因此出磨水泥质量和磨机台产受到制约。为了彻底解决2#磨混合材掺加不够的问题,我们向公司申请重新购置和加装一台30吨的新炉渣称。新炉渣称投入使用以后,两台炉渣称合计额定给料量达完全满足混合材配料的需求,在熟料质量稳定的情况下,可以充分掺加炉渣,提高了磨机台产、降低生产成本,同时混合材料的充分掺加,降本幅度增大。 


根据1#磨磨内的实际工艺状况,磨机台产受限,提高水泥磨台产、降低电耗和生产成本已经迫在眉睫。为了尽快查找出水泥磨台产低、电耗高的真正原因,我带领车间骨干对1#磨进行了大胆的技术改造尝试,自行测绘、设计出1#磨专用的挡球圈衬板,送外加工铸造后按照工艺布局,在1#磨Ⅱ仓技改安装了3圈活化衬板。通过这次技改,较好的控制了物料在磨内的停留时间,有效防止大颗粒物料窜向出料端,使1#磨的粉磨效率和产品质量有了大幅度的提高,出磨水泥细度明显改善,为充分发挥水泥的后期强度提供了强有力的保证。 


经过多年的磨炼,我成为辊面堆焊技术能手,辊压机辊面的维护性现场堆焊修补工作可以自主完成,检修安排更灵活,避免了对生产造成大的影响,并能为公司每年节约外包维修费用约15万元。 


为全面提高微粉磨出磨水泥质量的稳定性和磨机产量计量的准确性,我提出将旧线磨技改拆下的1#、2#、3#磨机的熟料、石膏、混合材喂料机9台,修旧利废,安装到微粉水泥磨,改变了微粉磨原有喂料调速皮带计量落后、实际操作困难的状况,改善了微粉水泥磨的生产条件。 


配料站带物料入库时,灰尘浓度大,由于收尘器处理风量不够,影响周边环境和设备卫生,不利于车间员工的身体健康。根据现场情况,自行测绘,设计出解决方案。在配料站外进斗口上部搭建防尘棚罩,棚罩顶部中间制作收尘非标,并安装收尘管连接到混合材提升机,利用提升机顶部的收尘器收集外进斗扬尘。通过改造,改善生产现场环境,促进人机和谐共处。 


作为中建投大家庭中的一员,我在这里尽情挥洒着青春和汗水。我相信,只要诚恳做人,扎实做事,恪尽职守,以强烈的事业心与责任感去努力克服困难,迎接挑战,一定会作出自己的贡献,实现人生价值。我将把每一次挑战作为一个新的起点,放飞梦想,扬帆起航。 

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